在组成熟料的四个主要氧化物氧化钙、二氧化硅、氧化铝和氧化铁中,除氧化铁会产生颜色外,其余三个氧化物均为白色。在氧化气氛下,氧化铁为黑色,但在还原气氛下,根据还原气氛的强弱所表现出来的颜色有所不同。比如:黄色、绿色。如果还原气氛很强,甚至可以把三价铁还原成金属铁,此时表现为白色。因此,氧化铁在不同程度的还原气氛下,可以表现出黄色、绿色或白色等不同的颜色。 在煅烧过程中,如果通风不良,就会产生还原气氛,此时在烧成带熟料中的氧化铁就会表现出黄色、绿色或白色,熟料也就变成相应的颜色。但是熟料进入冷却带后,由于空气中含氧量提高,往往变成氧化气氛,此时熟料中的低价氧化铁就慢慢被氧化成三价铁,又重新变成了黑色,但是由于此时熟料已经结粒,氧气扩散到熟料内部比较困难,而且熟料温度下降得很快,这样就形成了熟料颗粒外表黑色,内部黄色。
熟料产生黄心料的原因就是煅烧过程中存在还原气氛。供氧不足。解决的办法:适量关闭三次风阀,加大窑内的通风。未燃尽的煤粉落入熟料中继续燃烧,由于在熟料中是高温缺氧状态,煤很容产生大量的CO,造成熟料中的三氧化二铁还原反应,产生黄心料。在转窑中这一项非常关键。解决的办法:提高燃烧器的角度,让煤灰在落入熟料时燃尽。需要注意的问题:提高燃烧器角度和增加一次风内风,但操作不好往往容易造成烧耐火砖。提高饱和比和提高硅酸率都能有效地降低熟料中的液相量既降低了,对黄心料能解决一部分问题,但不能完全解决。
通过筒体扫描仪观察,窑皮厚长,并且在三档前面有后结圈,停窑后进入窑内测量有40mm厚,严重影响窑内通风。在窑头通过人孔门观察燃烧器火焰,黑火头偏长约500mm,火力发软,窑前温度低。
将篦冷机内挡风墙割掉30mm,同时要求操作员在不影响窑内通风的情况下,适当减小篦冷机后三室风机阀门,照顾一下余热发电。稳定出磨生料成分,要求中控操作员要有预见性,
提前调整配料,减少人为的波动,尤其是在石灰石换堆和开停机时,要注意根据变化及时采取措施,避免生料成分出现较大的波动。在煅烧过程中,如果通风不良,就会产生还原气氛,此时在烧成带熟料中的氧化铁就会表现出黄色、绿色或白色,熟料也就变成相应的颜色。但是熟料进入冷却带后,由于空气中含氧量提高,往往变成氧化气氛,此时熟料中的低价氧化铁就慢慢被氧化成三价铁,又重新变成了黑色。
为了增加发电量在篦冷机后端上部加了一个1m高的挡风墙,并在操作中人为降低后三室风机阀门开度。窑头用煤量偏高,窑内氧含量不足,导致煤粉燃烧不完全,而产生还原气氛,易出现黄心料。生料磨因躲峰生产,一天停机2次,开停机是出磨生料KH波动较大,并且在停窑时窑灰直接入窑,造成入窑生料成分波动大。调整燃烧器断面差有原来20mm调整到35mm,将内风全开,外风开一半,增大旋流风,将火焰变短变粗,同时增加一次风风量,使煤粉完全燃烧。调整后再次观察窑头火焰,黑火头基本没有了,火焰变得顺畅、活泼、力,窑前温度也提高到1150℃以上。






